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一、电位器动噪声原因分析
一段时期来,我厂φ12,φ16,φ30mm直滑式电位出现了较严重的动噪声超差现象,动噪声高达50~80mV,造成了较大的经济损失。为此成立了攻关课题小组,对动噪声超差的原因进行详细的分析、试验和探讨。对大量的电位器样品进行了测试、解剖和分析,发现对于线性特性电位器。动噪声超差点出现在J部与H部得搭接处(如图1所示),对于指数或对数曲线电位器动噪声超差点出现在M部与H部的搭接(如图2所示)。我们对搭接处坡高进行了测量,发现噪声大的碳膜片相对较高且较陡,而噪声低的碳膜片坡高相对较低且脚平缓。对这一现象的分析认为正是由于搭接处形成一阶梯状的结构,使电刷早滑动到搭接处是时产生了所谓的“跳跃效应”,引起电刷与膜片的电气接触时间中断,从而引起动噪声超差。那么因素,在浆料及碳膜片制造工艺过程中,为了找出主要因素,进行了试验。
二、试验过程中及数据
1、 浆料制造过程中,树脂对动噪声的影响
选用两批树脂进行了对比试验(这两批树脂是同一间厂家的同一品种但不同批量树脂),led陶瓷片,其中一批树脂粘度较高。把这两批树脂各按标准配方与其它原材料配合按标准生产出来浆料,led陶瓷,分别在丝网印刷机上印刷一品种同一阻值的碳膜片。各装配成一批电位器,各随机抽样20只,并对其动噪声进行测量,led 陶瓷pcb,数据对比比如表1.
从表1的试验数据中可明显看出,在同样的生产条件下,由粘度较高的树脂制备的浆料所生产的碳膜片装配而成的电位器动噪声远大于粘度适中树脂所生产的碳膜片装配而成的电位器动噪声。由此所见,树脂基质量是影响电位器动噪声的一个主要因素。
2、 浆料配方中客额量对动噪声的影响
在浆料的辊轧过程中,led陶瓷板,配方中的溶剂是影响辊轧时间,进而影响棍轧浆料的质量的一个因素。这是因为在叫浆料辊轧过程中,辊轧时间与溶剂量厂正比,如果溶剂量过少,那么辊轧时时间就会较短,从而浆料辊轧不充分,使浆料质量变差。未了进行对比,我们做了如下试验,配制两种同类浆料,一种按标准溶剂量进行配合,另一种溶剂量减半,
油浮子传感器基片
1、简介:专门为汽车摩托车油量传感器设计的厚膜陶瓷电路板,测量汽车摩托车油箱里油量的多少,采用厚膜工艺加工而成,具有良好的耐柴油、汽油腐蚀性和良好的抗磨性能。浆料采用进口的,年生产能力为1000万片。
2、特性:工作温度范围:–40℃~140℃,基片材料:96%AL2O3 导体材料:Ag/Pd,导体附着力强,耐磨指针:银镉触点或无锈钢触点在电极表面滑动(接触压力为0.25±0.1N),100万次后能满足电阻特性要求。
3、车用厚膜传感器产品包括:汽车调压器、汽车点火器模块、电子调节器厚膜电阻板、油位传感器电阻片、机油压力传感器电阻片、油液传感器电阻片、燃油传感器、油量传感器、节气门传感器等。其中传感器包括奥迪、起亚、奇瑞、三菱、红旗、捷达、夏利、哈飞、金杯、北汽福田、六平柴、嘉陵、豪爵等多种车型所需的油量传感器。
4、采用国际上最成熟的厚膜技术,主要生产设备全部进口,包括日本DEK公司的高精密、自动厚膜印刷机,美国GSI公司的高精度厚膜激光调阻机,美国WJ公司的快速高温烧结炉等。
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